除铁锰过滤器的常见故障及解决方法-杭州鑫凯水处理

2025-09-17 17:51:50 admin 3
除铁锰过滤器在长期运行中,受原水水质波动、操作维护不当、滤料老化等因素影响,易出现各类故障,需针对性排查解决。以下是常见故障及对应的处理方法:

一、出水铁、锰含量超标(核心功能失效)

这是最常见的故障,本质是 “铁锰氧化不充分” 或 “氧化产物未有效截留”,需从氧化条件、滤料状态、运行参数三方面排查:


  1. 原水曝气不足,溶解氧偏低
    铁锰的去除依赖 “先氧化(二价铁 / 锰转化为三价氧化物沉淀)、后过滤”,若曝气装置堵塞、风机风量不足,或原水有机物含量高消耗氧气,会导致氧化不彻底。
    解决方法:检查曝气风机(清理进风口滤网、更换老化皮带)、曝气盘 / 穿孔管(疏通堵塞孔洞);若原水有机物高,可增加曝气时间或增设氧化塔,确保水中溶解氧含量≥5mg/L(针对铁锰总含量<10mg/L 的原水)。

  2. 滤料失效或污染
    滤料(常用锰砂)表面的 “活性滤膜”(MnO₂等)是催化氧化的关键,若滤料使用超 5 年、磨损严重,或原水含油、藻类等污染物覆盖滤膜,会丧失催化能力;此外,滤料层板结会导致水流短路,杂质无法截留。
    解决方法:取样检查滤料,若表面发白、无黏性(活性滤膜脱落),需部分或全部更换锰砂(更换时保留上层 10%-20% 旧滤料,利用残留活性滤膜快速挂膜);若滤料板结,先通过 “气水联合反洗”(延长反洗时间、提高反洗强度)松动,仍无效则停机人工翻松或更换滤料。

  3. 运行参数不合理
    滤速过快(超过 8m/h)会导致水流与滤料接触时间不足,氧化产物未被截留;反洗不彻底会导致滤层截留的铁锰沉淀物堆积,堵塞滤料孔隙。
    解决方法:调整滤速至 5-8m/h(根据原水铁锰含量调整,含量高时取低限);优化反洗程序,确保反洗时滤层膨胀率达 40%-50%,反洗时间控制在 10-15 分钟(反洗废水清澈无明显铁锈色即可)。

二、过滤器进出口压差过大(运行阻力异常)

正常运行时压差应≤0.05MPa,压差过大说明滤层或管路存在堵塞,会导致出水量下降、能耗增加。


  1. 滤层截留杂质过多,反洗不及时
    原水悬浮物含量偏高(超过 10mg/L)时,滤料会快速截留泥沙、铁锰沉淀物等,若未按时反洗,杂质在滤层顶部形成 “泥饼层”,阻碍水流通过。
    解决方法:缩短反洗周期(如从原每日 1 次调整为每日 2 次),若原水悬浮物持续偏高,可在过滤器前增设预处理装置(如石英砂过滤器、沉淀池),降低进水悬浮物含量。

  2. 进水管道或布水器堵塞
    原水中的大颗粒杂质(如石子、管道锈蚀物)可能堵塞进水阀、管道,或卡在布水器(如多孔板、滤帽)的缝隙中,导致进水不均、阻力增大。
    解决方法:停机后关闭进出口阀门,拆开进水管道和布水器,清理内部杂质;若布水器滤帽破损,及时更换,避免滤料漏入管道加剧堵塞。

  3. 滤料粒径选择不当
    滤料粒径过小(如锰砂粒径<0.6mm),虽过滤精度高,但孔隙易被杂质堵塞,导致压差快速上升;反之粒径过大则过滤效果差。
    解决方法:根据原水悬浮物含量调整滤料粒径,一般选择 0.6-1.2mm 的锰砂(悬浮物含量高时取偏大粒径,铁锰含量高时取偏小粒径),确保 “过滤效果” 与 “抗堵塞能力” 平衡。

三、出水量持续下降(产水能力不足)

除了 “进出口压差过大” 的因素,还可能由以下原因导致:


  1. 进水压力不足
    原水泵扬程不够、管道漏水,或进水阀未完全打开,导致过滤器进水流量低于设计值,进而影响出水量。
    解决方法:检查原水泵运行状态(如电机转速、叶轮是否磨损),修复管道漏点;全开进水阀,若仍压力不足,可更换高扬程水泵或减小管道阻力(如清理管道内锈蚀物)。

  2. 滤料层高度不足
    长期反洗(尤其是强度过大的反洗)可能导致滤料流失,或初次装填时滤料高度未达到设计要求(一般滤料层高度需≥1.2m),导致过滤面积不足,出水量下降。
    解决方法:停机后打开过滤器上盖,测量滤料层高度,补充相同粒径的锰砂至设计高度;同时检查反洗排水阀的滤网,若破损需更换,防止反洗时滤料随废水流失。

  3. 系统管路气阻
    过滤器初次运行或检修后,管道内残留空气未排尽,形成 “气阻” 阻碍水流;或原水曝气过度,大量气泡进入过滤器,积聚在滤层顶部影响通水。
    解决方法:打开过滤器顶部的排气阀,直至排出的水中无气泡溢出;若曝气过度,调整风机风量或曝气方式(如将 “压缩空气曝气” 改为 “射流曝气”,减少气泡产生量)。

四、反洗效果差(反洗后滤层仍脏污)

反洗是恢复滤料性能的关键,反洗效果差会导致后续运行故障反复出现。


  1. 反洗强度不足或反洗时间过短
    反洗水压力不够(低于 0.1MPa)、反洗风机风量不足,导致滤层无法充分膨胀,截留的杂质难以脱离滤料;反洗时间<10 分钟,杂质未完全排出就停止反洗。
    解决方法:检查反洗水泵(确保扬程满足设计要求)和风机,调整反洗水流量、风量,使滤层膨胀率达到 40%-50%;延长反洗时间至 10-15 分钟,直至反洗排水口出水清澈。

  2. 反洗方式单一(仅用水反洗)
    若原水铁锰含量高,滤层中会形成较密实的铁锰沉淀物,仅用水反洗难以冲散,导致反洗不彻底。
    解决方法:采用 “气水联合反洗”(先单独气洗 3-5 分钟,再气水同时反洗 5-8 分钟,最后单独水洗 2-3 分钟),利用空气的扰动作用破坏滤层中的密实沉淀物,提升反洗效果。

  3. 反洗布水 / 集水不均匀
    布水器(如滤帽、多孔管)安装不平整、部分滤帽堵塞或破损,导致反洗水在滤层中分布不均,部分区域滤料未充分冲洗,出现 “局部脏污”。
    解决方法:停机后检查布水器,清理堵塞的滤帽,更换破损部件;重新调整布水器的安装高度,确保水平,使反洗水均匀覆盖整个滤层。


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